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文章出處:東方爐襯 發(fā)表時間:2018-08-13
這幾年,不定形耐火材料在耐火材料使用量中所占用的比例越來越大,其中比例增加大的就是耐火澆注料。耐火澆注料的使用量的增加是因為研發(fā)了低水泥和超低水泥結(jié)合的耐火澆注料。促進了經(jīng)濟的發(fā)展。
一般使用的低水泥耐火澆注料是鋁酸鹽水泥做結(jié)合劑的耐火澆注料。鋁酸鹽水泥結(jié)合的澆注料,有些產(chǎn)品在施工之后養(yǎng)護,在內(nèi)襯表面會出現(xiàn)一些損壞的現(xiàn)象,輕微的現(xiàn)象就是表面的粉化脫落,嚴重的就會導致內(nèi)襯缺少結(jié)合強度而粉化坍塌。
損失比較大的就是大型的澆注料預(yù)制件,高爐用鐵鉤、渣溝預(yù)制件會出現(xiàn)表面粉化的現(xiàn)象,東方爐襯針對這種現(xiàn)象,對它的損毀機理進行了了解分析,制定除了可以避免或者減輕澆注料表面損毀的方法和對策。
一般在低水泥耐火澆注料生產(chǎn)出自然養(yǎng)護過程中,二十四小時候之內(nèi)是自然反應(yīng)排氣階段,襯體微微發(fā)熱,表面開始慢慢的硬化,經(jīng)過三到五天之后,就會出現(xiàn)起皮的現(xiàn)象,在氣泡孔隙的周圍出現(xiàn)白色的細粒,輕輕用手按壓發(fā)現(xiàn)表面 3~5mm 已經(jīng)發(fā)軟,并逐漸粉化剝落,有的甚至達 10~15mm,這勢必影響產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)強度,導致產(chǎn)品使用壽命大大降低,以至不能使用。取剛澆注凝結(jié)的樣品和粉化后的樣品進行物理指標檢測
澆注料在澆注成型后,通常養(yǎng)護溫度在 15~20℃,大型的預(yù)制塊,為了養(yǎng)護強度的增加,會進入低溫窯進行 30~35℃的養(yǎng)護,經(jīng)過觀察,養(yǎng)護溫度的提高能增強坯體的強度和使用壽命,并且坯體表面出現(xiàn)粉化的現(xiàn)象也相應(yīng)減少。可見坯體養(yǎng)護環(huán)境溫度和濕度,是損毀發(fā)生的一個重大因素。一般而言,濕度越大,越容易潤濕澆注料坯體內(nèi)的氣孔,在潮濕的條件下,澆注料中可溶堿的解離更容易。
澆注料的初期強度及施工性能均與施工加水量有很大的關(guān)系,加水量多施工性能能好些,但對坯體的初期強度及致密度都有一定的副作用,同時加水量多勢必增加水化反應(yīng),更容易使坯體表面粉化的發(fā)生??刂萍铀?,又很難達到施工的性能要求,所以施工的加水量也是一個產(chǎn)生損毀的影響因素。
澆注料表面損毀的解決辦法
1、采用高純度的原料
高純度,高致密度的原料,可以減低可溶性堿金屬的含量,例如耐火礬土骨料盡量選用回轉(zhuǎn)窯煅燒,雜質(zhì)少、體積密度高的,或采用致密剛玉為骨料,對于不經(jīng)過煅燒的原料在雜質(zhì)含量上嚴格控制,同時盡量少的控制加入量。
2、合理選用外加劑的種類
傳統(tǒng)的澆注料外加劑通常采用的是木質(zhì)素鈣鹽及鈉鹽,使得澆注料的堿金屬含量增加,加速了水化分解的反應(yīng),經(jīng)過調(diào)整,試驗了新型的復(fù)合減水劑,減少鈣鹽的加入,并在加入量上嚴格控制,通過實驗室驗證后在生產(chǎn)中進行了試驗,改變外加劑的種類,并達到最佳的加入量,坯體表面粉化的現(xiàn)象得到了改善,從 3~5 天延長到一周左右,同時坯體的強度也有所提高。不同的外加劑對澆注料性能的影響見表 2。這樣,再結(jié)合干燥時間的控制,盡早干燥,增強早期強度,現(xiàn)在坯體表面粉化已經(jīng)很少發(fā)生了。
3、施工用水的控制
加強了對施工水質(zhì)的控制,盡量將水在生產(chǎn)之前先在大的容器中進行沉淀,避免水渾濁和混有雜質(zhì)等,以減少其它能提高水泥水化速度的外加物的進入。
4、施工環(huán)境的控制
增強早期強度為了減少和降低澆注料的表面和空氣的接觸程度,采取了表面覆蓋的方法來封閉表面氣孔,盡量隔絕二氧化碳和水汽向澆注料坯體中的擴散,從而阻止損毀反應(yīng)。同時為盡早使坯體干燥,加強了廠房的保溫,并在必要的情況下,將坯體進入低溫窯干燥后脫模,使坯體在 36h 的最佳養(yǎng)護期內(nèi)硬化,保證澆注體的強度。
通過以上對低水泥耐火澆注料預(yù)制塊坯體表面發(fā)生損毀的原因分析,按照相應(yīng)的解決方法并在生產(chǎn)中試驗,已經(jīng)取得了明顯的效果,表面粉化層厚度從 5mm 左右減少到基本消失,同時,施工加水量減少 2%,使?jié)沧⒘系膹姸忍岣吡私?10MPa,這對提高預(yù)制塊的使用壽命起到了很好的作用。
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